(通訊員 趙曦東)一個(gè)小外殼一年就能節(jié)省上萬(wàn)元奸绷?這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)在總裝車間內(nèi)飾工段廣泛利用刃唐。
這一小項(xiàng)目能夠獲得突破,得益于總裝車間一個(gè)膽大心細(xì)的員工减宣,他叫郭志強(qiáng)盐须。盡管來(lái)總裝八年了,但郭志強(qiáng)一直堅(jiān)守在一線崗位上漆腌。慢慢的他在中學(xué)習(xí)到了很多知識(shí)贼邓,也從單一的質(zhì)量改善類,安全改善類闷尿,以至于現(xiàn)在的成本類改善塑径,效率提升類改善等等。只要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填具,他就想通過(guò)改善解決统舀,并做到舉一反三,使類似問(wèn)題不再發(fā)生劳景。僅2018年誉简,他就提出了9個(gè)改善項(xiàng)目。
作為生產(chǎn)線的操作著盟广,他經(jīng)常用CP電槍進(jìn)行零件裝配闷串,CP電池的頻繁更換,縮短了電池的使用壽命筋量。經(jīng)他分析主要原因主要分兩種烹吵,一是由于CP電池使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或使用不當(dāng),導(dǎo)致電池內(nèi)部電池組無(wú)法進(jìn)行循環(huán)充電桨武,無(wú)法繼續(xù)使用肋拔;二是由于CP電池長(zhǎng)時(shí)間使用或使用不當(dāng),導(dǎo)致電池充電處定位卡損壞玻募,無(wú)法繼續(xù)使用只损。無(wú)論是哪種情況只能進(jìn)行更換新電池解決,這樣班組的成本指標(biāo)會(huì)超標(biāo)且造成成本浪費(fèi)七咧。班組CP電池每月平均損壞4塊。
針對(duì)此問(wèn)題叮叹,他進(jìn)行研討艾栋,發(fā)現(xiàn)外殼完好但內(nèi)部電池組損壞的電池是可以更換到外殼損壞但內(nèi)部完好的電池組上,這樣兩塊電池重新組合可以節(jié)約一塊電池的成本蛉顽。最后通過(guò)改善平均每月可修復(fù)損壞電池2塊蝗砾,一塊電池成本700元,年累計(jì)節(jié)約成本16800元。
針對(duì)此改善進(jìn)行橫展悼粮,總裝車間有30個(gè)班組闲勺,如果每月對(duì)廢棄的CP電池進(jìn)行收集,進(jìn)行重新拆解后組合扣猫,會(huì)節(jié)約很多成本菜循。而同理現(xiàn)生產(chǎn)車間內(nèi)除CP電池外還有BOSCH電池,用同樣的方法進(jìn)行改善會(huì)節(jié)約更多的成本申尤。
改善是一項(xiàng)持之以恒的作業(yè)癌幕,每個(gè)人都應(yīng)該在改善中學(xué)習(xí)更多的知識(shí),提升自身的學(xué)習(xí)境界昧穿。他的做法能帶動(dòng)身邊的人一起投入到改善中去勺远,一起去改善,一起去研討时鸵。而最終是要保證我們的整車質(zhì)量最好胶逢,成本最低,讓客戶滿意饰潜。