我們一直強調(diào)企業(yè)中的大部分問題坡氯,有70%-80%都是簡單問題洋腮,Just Do It!比較簡單啥供,直接動手做就好了”;15%-20%左右的問題是即不很簡單涮毫,又不是很復雜。需要邏輯性的PDCA罢防,問題分析與解決方法搞定;剩下的很少一部分問題野建,不到5%恬叹,很復雜、涉及面廣唯鸭、變量多硅确,需要一些高深的方法論做支撐,比如六西格瑪疏魏、TRIZ…等。
但是,實際與企業(yè)打交道的過程只厘,遇到各種各樣的改善課題舅巷,員工面臨的各種問題,讓我對“Just Do It”赋元,是不是真的就能夠Just Do It了飒房?有了更多的疑問!狠毯?
以及要做到Just Do It嚼松,對員工在PDCA方法锰扶,理念上的掌握有怎樣的要求寝受,兩者的界限也開始越來越迷糊…
因此,我就想以小案例很澄、小故事的方式,在拋出想法的同時忙干,與諸君交流和探討如何可以更好的提升員工改善能力浪藻,促進企業(yè)的改善體質(zhì)提升。
在分享真實的改善小案例的故事中施戴,與大家一起思考萌丈,互相學習!
因而歡迎所有用戶多多留言辆雾、評論,或者投稿來分享您遇到藤乙,聽到的改善小案例惭墓,小故事!
今天說說第14個案例和小故事:焊接檢查工位合并改善送丰!
先看案例:
改善法則7:應(yīng)用5WHY原則去尋找問題的根本原因弛秋,找到解決方案俐载!
改善法則9:先試驗而后必須經(jīng)過實踐驗證
今天給大家說的一個案例是關(guān)于消除工位之間走動和動作的浪費登失。
每次焊錫結(jié)束后,需要走動半步状婶,在旁邊進行焊點檢查每個作業(yè)循環(huán)都造成作業(yè)員往返移動馅巷,從焊接工位拿取部件,到檢查工位放下部件稍刀。平均耗時約3秒敞曹。
在進行浪費消除改善的時候,員工一致認可檢查焊點是浪費澳迫,但是這么消除呢?
其中一個員工就開始運用之前培訓過的5WHY抓歼,引導大家去思考了拢锹!
“為什么有這樣的浪費?”
因為焊接結(jié)束后,需要到旁邊的檢查工位去檢查取胎!
“為什么,需要這個焊點檢查工位匪傍?”
因為在焊接作業(yè)的時候觉痛,作業(yè)員透過玻璃罩不能很清楚的看到焊接作業(yè)過程!
“為什么不直接看手蝎,而需要透過玻璃防護罩去看?”
因為要防止焊接中產(chǎn)生的煙霧和氣味污染棵介!
“好邮辽!”
現(xiàn)場的主管適時進行了總結(jié)。
“當時是希望作業(yè)員透過玻璃罩可以清楚的看到焊接過程吨述!但是現(xiàn)在似乎玻璃罩只能防護污染,但并不能很好的透過玻璃罩看清作業(yè)的過程捕儒。
所以根本的問題在于透過玻璃罩灵再,我們并不能清楚的看清作業(yè)過程!”
……
好栋猖!那透過玻璃罩不可以讓作業(yè)員清楚的看到作業(yè)過程汪榔,我們還有其他方式嗎?
“換更好的玻璃痴腌?”…
“放個放大鏡試試”?…
“中間開個小孔锦援?廢氣從另一個方向吸走的…剥悟,應(yīng)該可以”…
大家七嘴八舌熱烈的討論起來!
“那我們?nèi)ツM驗證一下吧略板!”主管提醒道慈缔!
于是,大家各自分工瓤檐,分別試驗模擬了下:
換了更貴更好,透明性更強的玻璃距帅;
也用了放大鏡;
還用紙板模擬了一下绍移,扎幾個孔讥电,試著讓作業(yè)員能否透過孔看清作業(yè)!
......最終模擬驗證下瞬测,還是放大鏡效果最好纠炮!
......
于是他們試制了一個帶放大鏡的玻璃罩。在焊錫工站上方增加一個放大鏡恢口,焊錫工位和檢查工位合并,不需要人員移動因妇,通過放大鏡的觀察猿诸,讓焊錫作業(yè)過程更可靠。做完焊錫址芯,產(chǎn)品也不需要移動窜觉,立即開始檢查。而且還持續(xù)追蹤了3周,看這樣更改后產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性逗余。
結(jié)果大大超出預期,在消除移動動作浪費的過程中腻格,質(zhì)量也得到了大幅提升,作業(yè)時間也減少5秒(除了消除走動移動浪費青抛,還同時改善了作業(yè)員焊接作業(yè)難度)酬核。
這個改善,真該好好為員工們點贊>俟濉J呙!
留給大家思考:
整個案例中旧巾,員工對5WHY的運用鲁猩,對潛在方案的模擬驗證,以及改善是時候的實踐效果驗證全部可圈可點绳匀!
在您自己的公司里面:
1.你是如何培養(yǎng)這樣的員工樂于改善的氛圍的疾棵?
2.你有沒有,以及如何鼓勵你的員工開展5WHY分析和討論是尔?
3.在進行改善之前,有對潛在的方案進行模擬驗證碼薪铜?
4.改善方案實施后恩溅,你會追蹤和確認效果嗎?追蹤多長時間蜒滩?為什么?
今天留給大家的是一堆問題捡遍,歡迎大家留言竹握,來信說說你的想法!
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